污水處理問題解答(八)
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1.問:有一污水廠,采用的是普通曝氣池,采用穿孔管曝氣,污水量已超過了設計水量,現需要提高處理能力。請教在不改變曝氣池容積的前提下,可以采取什么措施提高曝氣池處理能力?
答:以下措施供參考:
(1)池內設置一些彈性填料,采用泥-膜組合工藝;
(2)將穿孔管改用微孔曝氣軟管,氧的利用率可提高數倍。這樣曝氣池容積負荷可提高一倍以上。
2.問:曝氣池的污泥越來越少,進水 COD 約 100~200mg/L,污泥難生長,沒投用的池死泥多,怎么辦好呢?
答:可采用間斷曝氣法,適量排一些污泥,雖然污泥量很少,如不排泥會更少。
3.問:接觸氧化法處理廢水,要求進水 BOD 不能太高,水解酸化后再接觸氧化能保證接觸氧化池的進水 BOD要求嗎?如果不能,該怎么辦?
答:水解酸化去除 COD和BOD 很有限的,主要是為了提高廢水的可生化性,如接觸氧化池的進水BOD太高,可采用厭氧工藝或其它方法進行前處理。
4.問:如何確定接觸氧化曝氣池內微生物的量?傳統的活性污泥法是用污泥濃度(MLSS)來表示,直觀的可用污泥沉降比(SV30)來表示。接觸氧化曝氣池內微生物的量應該怎樣直觀表示,有人說觀察生物膜的厚度,厚度是怎么個標準?
答:接觸氧化池生物膜的量不可能也沒必要測定,填料上膜太厚,比表面積就小,單位體積內有活性的生物膜量就少,膜太少也不好。在實際運行中控制好生物的厚度是運行管理中的關鍵之一,膜太厚就要加大氣量或沖刷。由于生物膜都安裝在池內水面下,所以最好在池邊上按裝可取上來的觀察填料,生物膜的厚度以剛覆蓋住填料為最佳。
5.問:有的 A/O工藝中,A段為厭氧段,為什么還要空氣管曝氣呢?
答:A段設置曝氣管,既可厭氧運行,也可缺氧或好氧運行,同時可在攪拌效果不好時用曝氣管來輔助攪拌,防止污泥沉降,雖然 A 段應該是缺氧的,但少量曝氣(DO<0.5mg/L)沒問題的。
6.問:在厭氧+好氧工藝處理過程中,如厭氧處理后還含有大量的硫,如何才能把它去除掉呢,
答:如果厭氧后還有大量硫化氫,就說明厭氧反應不完全,要控制好反應條件。
7.問:我們設計的二沉池是奧貝爾氧化溝后的沉淀池,氧化溝回流污泥濃度要求8g/L,怕二沉池的回流污泥濃度達不到,因此專家建議采用周進周出,生產廠介紹此工藝用單管吸泥機,回流污泥濃度可達到 8-12 g/L,對嗎?
答:這樣不妥!污泥沉降性能差的裝置更不宜用周進周出沉淀池,單管吸泥機更不適合。
8.問:我做的 100 噸中試項目,近期氨氮去除效果不好,目前觀察的情況看:供氧還可以、堿度充足、生物活性尚可且無明顯毒性、污水悶曝還是不行,是否可以認為負荷不成問題?有機氮的氨化和硝化,是不是同時進行,其中氨化要稍微領先于硝化?有沒有其它影響硝化的因素?
答:含氮有機物的氨化過程先于硝化過程,而慢于有機物的碳化過程。硝化只能在低有機負荷時才能發生。雖然不能說氨化過程完成后才能開始硝化過程,但可能在硝化過程的前期氨化過程還會發生,在某段時間內二個過程會共存。有的裝置進水中氨氮很低,總氮很高,經生化處理后,出水氨氮高于進水,說明該裝置不僅沒有足夠的硝化反應時間,甚至連氨化過程也不一定完成。從你說的情況來看負荷應該沒問題,還要確認營養比是否滿足,如:磷是否缺等。
9.問:我們正在做一個果汁廢水處理,用的是UASB+接觸氧化工藝。COD在8000mg/L左右,BOD在 4000mg/L左右,pH 波動很大,在 9-13 左右,有時會出現 5左右的 pH,水量不穩定,請問調試要注意那些情況?
答:這類水的水質水量調節很重要,調節池容量要足夠大,才能使處理裝置穩定運行。
10.問:煉油廠(液化氣,直餾柴油,催裂化汽油)堿洗廢堿液,水量大概4 KL/HR,COD 約 40000 mg/L,用什么方法預處理?
答:預處理建議:因為堿液中難免會含些油,要設一座帶有潷油功能的廢堿液調節儲罐,然后中和廢堿液。一般廢堿液還有含高濃度硫化物,可用空氣濕式氧化法處理(在中和工序前面)。
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